這大概也是外事人員的基本功吧。
郭逸銘索性也不做記錄了,等到討論過後,由舒雨菲協助,整理出一份翔實的記錄報告,再分門別類進行歸類梳理。
這樣的討論進行了不止一次,大家的磨合也漸趨順暢。幾位老師傅發現郭逸銘經常能根據他們闡述的問題,給出另外一種新奇的解決思路,也感到很有意思,漸漸對他也有所認可。只可惜在研究所,他們很少能夠摸到車床,有些遺憾。
經過十多次總結討論,郭逸銘結合現實,終於拿出一份改進方案,在會議上交與眾人討論。這次的討論會,董老、鍾老、高國皓也與會列席。
“經過這段時間的討論,我們對影響機加工精度的因素作了詳盡的總結,歸為三大類,十八個方面,兩百一十九個具體細節。
雖然問題看起來很多,但我覺得,要解決這些問題,實際上涉及到的只有兩個方面:材料、傳動系統。
像主軸、床身、刀具,主軸轉動產生的顫震、床身的震動、刀具的質量,除非使用更高階的材料,無法對其進行技術升級。
但傳動系統、控制系統,這些不涉及材料的問題,卻可以透過改進傳動方式、控制方式的方法來予以改進。即便不能完全斷絕由這些因素產生的影響,卻能大幅度減輕影響的程度,使得裝置加工精度獲得重大提升……”
這些內容經過了他的深思熟慮,都不需要照本宣科,脫稿就可以口述。他說的話很平實,坐在下面的幾位文化程度不是很高的老師傅也能完全聽懂,董老他們長期從事材料製備,和他以前的工作一樣,對裝置本身也非常熟悉。
大家都聽得很專注,不時地點點頭,表示認可。
“綜上所述,我們的改造也要從這幾個方面著手。首先是材料,由於精密製造的特殊性,需要對材料進行特殊處理,以釋放材料內應力。
現在機床製造業普遍的做法,是將床身放在露天空地上,經過兩年左右的風吹雨淋,透過自然溫差變化,使之釋放內應力。這就像古代造船,先將木料陳放兩年,使之內部乾燥變形完畢再用於製造是一個道理。
不過這種處理方式耗時太長,遇到特殊需求時,無法馬上拿出合用的床身部件。
目前國際上在探索專門的預處理方式,如埋入地下半年、浸在海水中、採用震動波加速內應力施放等。但對比下來,這些處置方案還是不如靜置兩年效果好……”
“這就是說,我們就只能用現有的機床進行改進?”高國皓插話道。
“不,床身對機床的加工精度影響極大,既然要有效提升精密加工水平,這個方面我們一定要突破!”郭逸銘用不容置否的語氣,堅定道。
所有人都感到疑惑。
“小郭,你這不是矛盾了嗎?”相處這些時日,幾位老師傅和他也很熟悉了,“你又說內應力釋放要很長時間,又說要對床身材料進行升級,那我們難道還要等兩年,再來做這個技術改造?”
“當然不要兩年,我們馬上就可以做!”郭逸銘笑呵呵道。
何師傅站起身來,走到他面前,伸出手探探他額頭,又摸摸自己腦門,納悶道:“小郭,你沒發燒吧,怎麼說話顛三倒四!”
郭逸銘哭笑不得。
為了不讓別人以為他在發神經,他只好解開這個謎底:“用鋼材做床身,確實需要這麼長時間來釋放內應力。但如果不用鋼材,而是其他材料呢?”
“其他材料!”
所有人都眼睛一亮,但隨即便陷入沉思。其他材料,除了鋼材,還有什麼材料比較適合作為機床床身。幾位老師傅實踐經驗豐富,理論層次卻有些欠缺,想了一會兒想不出來也就算了。董老他們卻是絞盡腦汁,想從記憶中找到一種合適的材料。